
9月7日下午,压缩车间12#压缩机七段出口压力突发颠簸,从23.5Mpa降落到23.3Mpa。当使佚值交代班功夫,在收到班长、出产调度及事发岗位的通知后,压缩车间辅导立即赶赴现场,查找压力降落原因。经查抄分析,是活塞环坏导致压力降落。立即与后工段岗位相联系,通知其做好停车筹备。
在出产办、动力处的协调下,压缩车间人员掌管检建各项隐患工作,实时对七段活塞环进行更换。利用停车功夫,实时洗濯一、二、四、五段活门,对 各段管路上侵蚀的法兰更换,联系化机公司补焊二段水冷器焊缝开焊处。
在检建过程中,车间辅导狠抓安全、质量过程管控,参检人员科学使用游标卡尺丈量气阀升程间隙,严格执杏装两票三造”和三级验收造度,在按时实现检建工作的基础上,保障了检建工作的安全和质量。
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